为到达炼钢高效出产要求,使转炉与连铸工序间节奏匹配,该单位技术人员环绕连铸“三恒”浇注方针,经过中包加高扩容、施行侧排渣工艺、大包水口扩径、源头管控二冷水水质、优化配水工艺、定时清理喷头、优化喷嘴型号等方式进步冷却作用,进步连铸拉速。
该单位全面施行连铸结晶器液面主动控制等工艺,进步了出产效率;自主设计吹氩在线主动调温装置,施行中包连续测温,精准调控中包温度,为低温快铸奠定基础。
该单位充分利用钢水富余热量,在转炉出钢期间往钢包内配加高锰铁块,吹氩站配加非定尺、钢筋头等清洁废钢,下降合金本钱;施行微合金化工艺,构成铌钢、铌钒钢、微氮铌钢、微氮钒钢等多种成分模型,依据合金油缸珩磨管价格施行调整出产工艺,进一步下降合金出产本钱。
一起,该单位依托技术进步,开展多项科研项目,多项关键技术指标完成新打破,120吨转炉钢铁料耗费为1048kg/t,转炉炉龄到达国内先进水平;同等配备条件下,转炉出产效率到达行业领先水平,油缸珩磨管价格为公司完成高效低耗出产形式奠定了坚实基础。